1工作原理
TSA-230A型螺桿式空氣壓縮機(jī)工作原理由吸氣,封閉及輸送,壓縮及噴油和排氣四個(gè)過(guò)程組成。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),主副轉(zhuǎn)子的齒溝在轉(zhuǎn)至進(jìn)氣端壁開(kāi)口,此時(shí)其空間*大,轉(zhuǎn)子的齒溝空間與進(jìn)氣口大氣相通。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)至進(jìn)氣口時(shí),外界空氣被吸入,沿軸向流入主副轉(zhuǎn)子。當(dāng)空氣充滿整個(gè)齒溝時(shí),進(jìn)氣側(cè)端面轉(zhuǎn)離機(jī)殼進(jìn)氣口,在齒溝間的空氣被封閉。
隨著主副轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng),齒溝內(nèi)的空氣向排氣端輸送。在輸送過(guò)程中,嚙合面逐漸向排氣端移動(dòng),氣體逐漸被壓縮,壓力也隨之提高,同時(shí)潤(rùn)滑油在壓力差的作用下噴入壓縮室與空氣混合。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到排氣口時(shí),壓縮氣體排出,隨著轉(zhuǎn)子的繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)吸氣過(guò)程。
2常見(jiàn)故障分析及處理方法
福州機(jī)務(wù)段于2002年開(kāi)始裝車使用TSA-230A型螺桿式空氣壓縮機(jī),根據(jù)幾年來(lái)的運(yùn)用情況,螺桿式空壓機(jī)的故障主要有兩種:異音和泄漏。
2.1壓縮機(jī)異音
螺桿式空氣壓縮機(jī)在運(yùn)行中聲音異常的原因有很多,我們總結(jié)并分析了一些常見(jiàn)的故障以及處理方法。
2.1.1螺桿組磨損
故障分析:壓縮機(jī)螺桿在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)潤(rùn)滑油及壓縮空氣與螺桿摩擦,使螺桿工作表面逐漸磨損,機(jī)體內(nèi)孔直徑逐漸增大,造成氣體和潤(rùn)滑油從直徑間隙處向進(jìn)氣方向流動(dòng)量增加,排出的氣體量減少。
處理方法:螺桿組磨損較大,機(jī)務(wù)段無(wú)法處理的,就送廠修。
2.1.2軸承缺損或磨耗
故障分析:
?。?)當(dāng)軸承運(yùn)用一段時(shí)間后,軸承內(nèi)圈,滾動(dòng)體,保持架,外圈,滾道等產(chǎn)生一定的缺陷,傷痕,造成軸承磨耗過(guò)大,在運(yùn)行中產(chǎn)生曠動(dòng)而發(fā)出異音。另外,軸承缺油和加油過(guò)多也都很容易造成故障,油加少了容易造成軸承潤(rùn)滑不良而發(fā)熱,加多了也容易造成攪拌過(guò)熱。
?。?)軸承的使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),超過(guò)軸承的使用壽命而容易造成材質(zhì)的疲勞,加上強(qiáng)烈的沖擊作用而使材質(zhì)變形,使得滾子,滾道面產(chǎn)生剝離,碾片,從而造成潤(rùn)滑不良和振動(dòng)加大。
處理方法:(1)在保養(yǎng)中給油要適當(dāng),并保證油脂的清潔度高,給軸承適量的加油能保證軸承有良好的潤(rùn)滑作用,建立正常的游隙和必須的油膜。(2)將螺桿組非軸承端固定,加強(qiáng)軸承運(yùn)行的穩(wěn)定性。(3)送廠修或更換軸承。
2.1.3油水比例水含量大
故障分析:壓縮機(jī)在運(yùn)行中不斷與空氣中的冷凝水相遇并被劇烈攪拌,易產(chǎn)生乳化現(xiàn)象,造成油氣分離不清,油耗增大。由于油被乳化而使油膜破壞,造成磨損,產(chǎn)生異音。
處理方法:(1)加強(qiáng)保養(yǎng),定期對(duì)油氣缸進(jìn)行排水。(2)對(duì)油氣缸加裝恒溫套,以減少水分的形成。
2.1.4緩沖墊破損
故障分析:緩沖墊老化,破損,造成螺桿曠動(dòng)大,產(chǎn)生異音。
處理方法:加強(qiáng)日常保養(yǎng)維護(hù),及時(shí)更換緩沖墊,并使用質(zhì)量穩(wěn)定的緩沖墊。
2.1.5離心風(fēng)扇脫落
故障分析:空壓機(jī)底座等零部件螺絲松動(dòng)或部件脫落,也使空壓機(jī)運(yùn)行起來(lái)噪聲很大,較常見(jiàn)的是離心風(fēng)扇因材質(zhì)較軟或者制作工藝的缺陷使離心風(fēng)扇容易被打壞甚至脫落,造成空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)有異音。
處理方法:更換離心風(fēng)扇,把鋁質(zhì)改用鐵質(zhì)離心風(fēng)扇,且邊緣采用撐開(kāi)式。
2.2壓縮機(jī)漏油
壓縮機(jī)使用一段時(shí)間后常發(fā)現(xiàn)機(jī)體或四周有油漬,說(shuō)明有漏油現(xiàn)象。
2.2.1油過(guò)濾器裂
故障分析:(1)油過(guò)濾器內(nèi)部太臟,會(huì)造成油過(guò)濾器堵塞,通過(guò)能力下降,出口壓力低,能耗增大,甚至造成油過(guò)濾器漏油。(2)油過(guò)濾器底部長(zhǎng)期積水也會(huì)使油過(guò)濾器裂。因?yàn)榭諝庵械乃蛛S著壓縮機(jī)進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),由于水的比重比油重,水分沉積在油過(guò)濾器底部,銹蝕油過(guò)濾器,造成油過(guò)濾器漏油。
處理方法:(1)對(duì)油過(guò)濾器的布局進(jìn)行改造,把油過(guò)濾器底部改成朝上,避免積水銹蝕。(2)加強(qiáng)日常檢查維護(hù),定期更換油過(guò)濾器。
2.2.2散熱器裂
故障分析:如果散熱器焊接處不牢或器身有縮孔,則油和空油混合體也會(huì)從散熱器漏出。
處理方法:更換新品。建議對(duì)散熱器出廠時(shí)加大試驗(yàn)壓力,以保證運(yùn)行可靠性。
2.2.3空氣濾清器漏
故障分析:未及時(shí)清洗空氣濾清器,使濾清效率下降,空氣流通阻力增大,進(jìn)氣量減少,引起氣缸,活塞等零件嚴(yán)重磨損和進(jìn)氣止回閥泄漏或粘滯,油通過(guò)卸壓管進(jìn)入進(jìn)氣區(qū)等,都造成空氣濾清器漏油。
處理方法:檢查空壓機(jī)濾清器,如果有損壞,缺陷或不干凈的空氣濾芯,及時(shí)更換;檢查進(jìn)氣閥,如有破損則更換。
2.2.4油氣筒缸頭漏油(螺桿組軸封處)
故障分析:油氣筒缸頭油封不良或螺桿組支撐磨損,造成油氣筒缸頭漏油。
處理方法:因站段無(wú)油封套入設(shè)備,因此送廠修。
2.2.5壓力開(kāi)關(guān)漏油
故障分析:(1)壓力開(kāi)關(guān)油氣指針下彈板密封不良也造成壓力開(kāi)關(guān)漏油。(2)接頭不良。
處理方法:(1)更換壓力開(kāi)關(guān)。(2)檢修管接頭(喇叭口)。
3結(jié)束語(yǔ)
福州機(jī)務(wù)段在使用螺桿式空氣壓縮機(jī)后的這幾年里,空壓機(jī)因壓縮機(jī)異音更換壓縮機(jī)23臺(tái),散熱器漏油而更換的有14臺(tái),離心風(fēng)扇脫落而更換的有22臺(tái),油過(guò)濾器漏油而更換的有16臺(tái),緩沖墊碎裂更換50臺(tái)。因此,將以上分析和處理故障的方法授之于在職成人大專班學(xué)員,并對(duì)他們強(qiáng)調(diào)日常保養(yǎng)與維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理壓縮機(jī)故障,保證機(jī)車的安全運(yùn)行。
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