某石化廠加氫裂化壓縮機(jī)主軸上的機(jī)械密封定位銷發(fā)生斷裂失效。其材質(zhì)為45鋼,直徑4 mm,材料經(jīng)淬火及表面鍍鉻處理,同批次材料的化學(xué)成分檢查結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求,壓縮機(jī)的工作溫度為50~130℃。為查明機(jī)械密封定位銷的斷裂失效原因,對(duì)定位銷進(jìn)行了系列實(shí)驗(yàn)分析,以預(yù)防類似事故的重復(fù)發(fā)生。
1理化檢驗(yàn)與分析1.1宏觀檢驗(yàn)分析將失效的定位銷置于放大鏡下進(jìn)行宏觀形貌觀察,發(fā)現(xiàn)斷口表面粗糙不平,無明顯的塑性變形。定位銷端面存在深淺不等的同心圓溝槽痕跡,端面中心有一條貫穿性裂紋,端面倒角處表面存在大小、深淺不等的坑點(diǎn)。定位銷母線處的裂紋兩側(cè)形狀不完全對(duì)稱,說明裂紋形成過程中表面有顆粒脫落。宏觀檢驗(yàn)結(jié)果表明,定位銷在工作中受到磨損的作用,材料屬脆性斷裂失效。
1.2微觀形貌分析將定位銷置于超聲波清洗機(jī)中清洗后對(duì)斷口進(jìn)行掃描電鏡觀察??煽闯?,斷口存在二次裂紋,在邊緣清晰可見有將近周長(zhǎng)50%的環(huán)狀磨痕DDD光滑明亮區(qū)域,該磨痕的*大徑向深度約0.1mm。斷口呈典型的冰糖塊狀沿晶斷裂形貌特征,晶粒間疏松,斷口環(huán)狀磨痕的一端恰好與母線側(cè)裂紋交匯。
在掃描電鏡下觀察定位銷的形貌,可見內(nèi)部沿晶擴(kuò)展的裂紋,定位銷表面腐蝕產(chǎn)物層的*大厚度大于0.02 mm,內(nèi)部組織疏松多孔,與基體交界面間存在微裂紋,局部腐蝕層在材料表層內(nèi)部;定位銷外表面可見鍍鉻層,鍍鉻表層內(nèi)基體雖受到含S介質(zhì)的腐蝕作用,但與基體材料結(jié)合較緊密。同時(shí)定位銷端部受腐蝕情況比圓周外表面嚴(yán)重。微觀分析表明:定位銷在斷口區(qū)域受到嚴(yán)重磨損,定位銷工作過程中受到含S介質(zhì)的腐蝕,端部腐蝕尤為嚴(yán)重。
1.3能譜分析對(duì)未經(jīng)清洗的定位銷斷口表面不同部位進(jìn)行能譜分析,結(jié)果表明定位銷斷口表面存在S元素,且含量較高,局部區(qū)域高達(dá)20%以上;另外,對(duì)定位銷經(jīng)清洗后斷口中細(xì)小顆粒、金相面中的端面及外表面的氧化層進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示氧化層含有大量的S元素,都在10%以上。氧化層中除含S元素外,局部區(qū)域還存在Cl元素。能譜分析表明定位銷的工作介質(zhì)中存在S元素,斷口表面含有S的腐蝕產(chǎn)物,端面及外表面受到含S介質(zhì)的腐蝕。
1.4金相分析與硬度檢驗(yàn)定位銷的,晶粒組織為細(xì)小且保持馬氏體位向的回火索氏體,中間夾雜有條狀與羽毛狀的馬氏體形貌。倒角和端部邊緣附近的晶粒粗大,組織呈白色鐵素體網(wǎng)狀分布,部分鐵素體呈針狀向晶內(nèi)擴(kuò)展,斷口存在二次裂紋。用維氏硬度計(jì)測(cè)量定位銷的硬度,結(jié)果顯示材料硬度高達(dá)58HRC,達(dá)到材料經(jīng)淬火處理后的硬度要求。金相圖中近端面及倒角處的晶粒比其他部位粗大,說明端部及倒角處材料的強(qiáng)度、塑性和韌性等要比心部的差,且粗大晶粒會(huì)降低材料抗應(yīng)力腐蝕的能力。2定位銷失效原因分析結(jié)合定位銷工作環(huán)境條件及上述理化檢驗(yàn)結(jié)果,綜合分析機(jī)械密封定位銷的失效原因。
首先,定位銷運(yùn)行溫度為50~130℃,由文獻(xiàn)知,材料受拉應(yīng)力作用狀態(tài)并在-100~100℃有發(fā)生可逆性氫脆的可能,且隨氫含量的增加,材料的氫脆敏感性增大,裂紋孕育期縮短,因此定位銷受到擠壓作用將增大其發(fā)生氫脆的可能性。
其次,氫氣壓縮機(jī)的高速運(yùn)轉(zhuǎn)除了造成定位銷在工作中受振動(dòng)載荷外,還會(huì)造成密封組件對(duì)定位銷的擠壓作用。從定位銷所處的工作位置可知,密封組件限制了機(jī)械密封定位銷的軸向位移,而定位銷與主軸之間屬間隙配合,因此,氫氣壓縮機(jī)對(duì)定位銷帶來的振動(dòng)及由此引起的密封組件對(duì)定位銷的擠壓作用在軸向位移受限的條件下將導(dǎo)致微動(dòng)磨損。
由定位銷樣品宏觀裂紋的非對(duì)稱性及斷口微觀形貌的環(huán)狀磨痕特征表明,定位銷承受磨損作用導(dǎo)致其*終被破壞。另外,58HRC的高硬度定位銷在含氫以軋輥肩部裂紋的產(chǎn)生與軋輥的結(jié)合層質(zhì)量無關(guān)。
綜上所述,軋輥裂紋產(chǎn)生的原因應(yīng)該是由于**段回火應(yīng)力和第二段回火加熱時(shí)的應(yīng)力疊加造成的。為徹底查清裂紋產(chǎn)生的原因,又對(duì)軋輥的熱處理工藝進(jìn)行了分析研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)原熱處理工藝存在一些不足,在原熱處理工藝中,為保證殘余奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)變量,在**段回火后,采用了長(zhǎng)時(shí)間的空冷,這樣雖然增大了殘余奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)變量,但同時(shí)產(chǎn)生了較大的相變應(yīng)力,尤其是在冬季溫度較低的情況下,應(yīng)力更大,對(duì)裂紋軋輥進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),每年11月至下一年3月份軋輥熱處理裂紋較多,進(jìn)一步證實(shí)了相變應(yīng)力過大是導(dǎo)致裂紋產(chǎn)生的主要原因。
2熱處理工藝改進(jìn)措施通過對(duì)裂紋產(chǎn)生原因的分析可以看出,離心復(fù)合高鉻鑄鐵軋輥熱處理裂紋的產(chǎn)生主要和熱處理過程中的**段回火降溫、空冷及第二段回火升溫有關(guān),因此工藝改進(jìn)的關(guān)鍵是對(duì)上述三方面進(jìn)行改進(jìn)。
首先對(duì)**段回火降溫進(jìn)行改進(jìn),將原有工藝中的降溫速度降低2~3℃/h,使降溫過程趨于平緩;其次對(duì)原工藝的空冷段進(jìn)行改進(jìn),原工藝中空冷時(shí)間為24h,過飽和的馬氏體在低溫下長(zhǎng)期存留,增加了裂紋產(chǎn)生的幾率,工藝改進(jìn)后盡量縮短空冷時(shí)間,并且根據(jù)室溫變化對(duì)空冷時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,即室溫越低,空冷時(shí)間越短,軋輥溫度達(dá)到要求溫度后立即進(jìn)行第二段回火;*后降低第二段回火時(shí)的升溫速度,將原有的升溫速度降低3~5℃/h。實(shí)施新工藝后離心復(fù)合高鉻鑄鐵軋輥熱處理裂紋沒有再出現(xiàn)。
3結(jié)語
在離心復(fù)合高鉻鑄鐵軋輥熱處理過程中,**段回火降溫過快,兩段回火之間空冷時(shí)間過長(zhǎng),第二段回火升溫過快是軋輥熱處理裂紋產(chǎn)生的主要原因,通過降低**段回火降溫速度,控制兩段回火間的空冷時(shí)間,降低第二段回火的升溫速度,可以消除離心復(fù)合高鉻鑄鐵軋輥熱處理裂紋。
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